5月16日,防城港核电1号机组一次并网成功,标志着F107首次十年大修顺利收官。历经54个昼夜连续奋战,中核二二核电维修公司防城港项目部以安全零事故、质量零缺陷、进度零滞后、管控零疏漏的优异成绩,高标准完成全部既定任务。

科学统筹,夯基蓄势
凡事预则立,不预则废。2025年12月中旬,项目部提前四个月吹响大修筹备号角,在传承历年大修成熟经验的基础上,坚持标准再拔高、流程再细化、隐患再前置、方案再优化,从严从细抓好前置策划、资源储备、人员资质、方案编审、安全交底等全链条准备。

筹备工作步步为营:1月完成大修组织机构搭建,梳理物资清单并发起采购,全面排查内部工器具;2月推进工单准备至已计划状态,完成全体参修人员资质审核;3月逐项完成工作包核查与设点,评审固定安全设施改造方案,召开大修动员会和全员防异物专项培训,同步完成施工方案、安全技术交底编审及高风险工作专项面谈……一环扣一环的高效运转,为后续攻坚铺平了道路。
协同攻坚,创新破局
大修初期,高温、作业空间受限、交叉施工密集、高空临边点位多等挑战并存。土建维修钢结构班组承接的1号机组膨胀节进水侧吊梁安装,是制约膨胀节区域整体检修的前置核心任务。需新装承重吊梁25根、焊接加劲板80块(累计总长149.76米)、安装螺栓240颗。
面对工期紧、精度要求高等多重压力,现场负责人主动牵头,联合中核凯利脚手架、机加工、技术焊接等班组召开专题协调会,从图纸会审、工程量核算、风险辨识到工序排布、质量精度控制逐项细化落地。全体人员实行错峰施工、合理倒班、轮班坚守,全程严守规程、严把工艺、严控偏差,最终精准高效完成吊梁安装,打通了关键检修链路。

项目部创新应用“墙面带压堵漏”工艺,可在不停产、不大面积破除、不影响廊道主体结构的前提下,精准定位易渗水通道并靶向封堵,从根源上阻断渗水,有效避免了电缆浸水、线路短路、设施锈蚀等重大隐患,大幅减轻了抽排水系统负荷,也为同类廊道渗水治理提供了宝贵范本。
匠心护航,使命必达
1号机组核岛厂房是厂区核心区域,核岛外墙铅垂线模盒与保护套管节点密封质量,直接关系核岛安全壳整体密封性打压试验的成败。若密封不严,极端天气下易出现墙体渗水,影响铅垂线系统气密完整性。

本次施工临边最大垂直落差达51.4米,属高空悬空高危作业。项目部精准排查密封渗漏症结,定制高空专项维修封堵方案。作业人员化身“蜘蛛人”,从核岛厂房顶部凌空作业、垂直下探,对1RX外墙9处套管及模盒接口逐一检查修复:清理旧填料、打磨缝隙、填充密封材料、分层压实并做整体防渗处理。此次攻坚消除了外墙密封监测盲区,保障了安全壳变形监测数据精准可靠,为核岛安全壳整体密封性打压试验顺利开展筑牢了前置屏障。
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

