从“手工测量”到“电子测量”,F107大修迎来智慧升级,防城港核电自主研发的副励磁机定转子气隙测量装置,在此次机组检修工作中顺利投用,破解了长期困扰检修工作的测量难题,用数字化手段实现了现场作业的精准可控。

抽出副励磁机定子,作为本次发电机十年大修的关键任务,如何在这一环节做到“零失误,可检测”曾是一个难题。以往,大家一直沿用传统的塞尺手工测量方式。这种老办法不仅误差较大,结果全凭经验判断,还需要反复调整、多次测量,既费时又费力,无形中加大了工作人员的检修强度。为破解这一痛点,项目组自主研发了这套智能检测装置,成功实现了测量工作的精准化与可视化。

相较于传统手工测量,这套装置不仅能实时、精准地测量副励磁机定子四个方位的气隙距离以及提升高度,精度高达0.01毫米,有效防止设备剐蹭;还能实时显示定子抽出长度,精度达到0.01米,让工作人员对作业进度一目了然。
“以前靠眼睛看、尺子量,心里总没底。现在有了这个仪器,距离多少、抽出多少,屏幕上一清二楚,真是又省心又放心!”现场的工作人员使用后纷纷称赞。
从传统手工到智能智造,小小的改变背后,折射出防核人攻坚克难、精益求精的工匠精神。这一创新成果不仅破解了现场作业难题,更为机组检修的精准化与高效化提供了有力的技术支撑。
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